從日產(chǎn)1400噸到1600噸,再到目前的1800噸,該公司的油品產(chǎn)量不斷攀上新高峰,其關(guān)鍵核心就是實(shí)施增產(chǎn)降耗增效的五項(xiàng)技改。
一是解析氣替代回爐煤氣,氫氣產(chǎn)量成倍增加。傳統(tǒng)蘭炭生產(chǎn)將產(chǎn)出的一半煤氣提氫,另一半回爐做燃料氣。東鑫垣公司通過(guò)使用解析氣替代回爐煤氣,將產(chǎn)出的荒煤氣100%送入制氫系統(tǒng)提取氫氣,使煤焦油加氫原料氣增加1倍。
二是蘭炭原料煤綜合熱解,原料成本降低10%。該公司通過(guò)技改對(duì)蘭炭工藝進(jìn)行優(yōu)化,使蘭炭生產(chǎn)可同時(shí)使用塊煤、籽煤、小粒煤及少量面煤,實(shí)現(xiàn)綜合熱解。
三是焦炭塔投運(yùn)中溫蒸汽,提高瀝青焦品質(zhì),同時(shí)有效提高混合油收率。
四是加氫小精制技改,加氫裝置能力得到大幅提升。東鑫垣公司將2個(gè)小精制反應(yīng)器并聯(lián)到加氫系統(tǒng),提高了加氫裝置加工能力,每天多產(chǎn)油品200噸。
五是延遲焦化加熱爐技改,煤焦油處理能力提高50%。隨著延遲焦化加熱爐技改的成功實(shí)施,煤焦油處理能力由60噸/時(shí)提高到90噸/時(shí),混合油日產(chǎn)量提高約600噸,噸油生產(chǎn)成本下降200多元。